2024年以來,首鋼礦業(yè)公司水廠鐵礦學(xué)習(xí)落實(shí)首鋼“三創(chuàng)”交流會(huì)精神,深入總結(jié)自身在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的創(chuàng)新舉措,通過智能化建設(shè)賦能磁鐵礦石加工項(xiàng)目,著力打造高價(jià)值建材產(chǎn)線。
智“控”提效
磁鐵礦石加工項(xiàng)目涉及“三段破碎”“棒磨制沙”“強(qiáng)磁回收”等多道工藝工序,其管控指標(biāo)參數(shù)繁多、生產(chǎn)操作調(diào)控繁瑣。為實(shí)現(xiàn)礦石加工全流程智能高效運(yùn)行,水廠鐵礦將104套設(shè)備、7個(gè)流程、35個(gè)指標(biāo)數(shù)據(jù)納入操作“一張圖”,實(shí)現(xiàn)全流程一鍵啟停、全過程智能調(diào)控。
水廠鐵礦首先建立粗破自動(dòng)翻卸系統(tǒng)和棒條給料機(jī)適應(yīng)控制系統(tǒng),這樣棒條篩頻率可以根據(jù)顎破腔料位進(jìn)行變化,保持顎破機(jī)處于最大效率狀態(tài);其次,建立座式給料機(jī)定量給礦控制系統(tǒng),在各種生產(chǎn)組織模式下,實(shí)現(xiàn)給礦目標(biāo)值的自整定、給礦實(shí)時(shí)值的自調(diào)整、精準(zhǔn)控制小時(shí)給料量;同時(shí),建立中細(xì)破機(jī)恒料位擠滿給礦系統(tǒng),以達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡擠滿給料效果。此外,水廠鐵礦還建立了棒磨機(jī)自動(dòng)給礦控制系統(tǒng),通過設(shè)定棒磨給礦濃度及給水調(diào)節(jié)閥自動(dòng)調(diào)節(jié)開度至目標(biāo)給礦濃度,以確保棒磨濃度的動(dòng)態(tài)平衡。
智“監(jiān)”保穩(wěn)
磁鐵礦石加工項(xiàng)目流程設(shè)備設(shè)施包含破碎機(jī)、棒磨機(jī)、磁選機(jī)、振動(dòng)篩等100余臺(tái)套,由于數(shù)量繁多、種類復(fù)雜,所以日常管理難度較大。對(duì)此,水廠鐵礦將操作“一張圖”與設(shè)備健康系統(tǒng)并網(wǎng)融合,實(shí)現(xiàn)了對(duì)流程設(shè)備設(shè)施運(yùn)行參數(shù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控與歷史查詢。在此基礎(chǔ)上,該礦強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析能力應(yīng)用,采取優(yōu)化智能程序方式保障設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。
針對(duì)破碎機(jī)水平軸無自動(dòng)測(cè)溫裝置問題,該礦加裝測(cè)溫貼片,上傳集控健康系統(tǒng)形成歷史曲線,實(shí)現(xiàn)了對(duì)軸承運(yùn)行情況的日常監(jiān)測(cè)。同時(shí),水廠鐵礦優(yōu)化棒條篩的控制程序,創(chuàng)建了“電流+料位”的雙重控制邏輯,實(shí)現(xiàn)了“電流優(yōu)先、料位保底”的控制模式,以滿足生產(chǎn)需求。
圍繞中細(xì)破機(jī)三角帶頻繁打滑燒損問題,該礦對(duì)破碎機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)速度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),并編寫了測(cè)速保護(hù)程序和皮帶防撕裂保護(hù)程序,實(shí)現(xiàn)了對(duì)皮帶劃傷故障的“精準(zhǔn)判斷、快速處置”。
智“管”降耗
水廠鐵礦從現(xiàn)場(chǎng)控制系統(tǒng)升級(jí)和光伏發(fā)電管控系統(tǒng)使用兩方面入手,抓實(shí)能源管控。
結(jié)合29#跑車運(yùn)行狀況,該礦一是優(yōu)化控制程序,實(shí)現(xiàn)有針對(duì)性控制布料,減少跑車無效運(yùn)動(dòng)頻次,降低無功消耗;二是開發(fā)應(yīng)用U型倉(cāng)扇形閥自動(dòng)倒閥程序,有效避免棒磨機(jī)斷料問題的發(fā)生,降低棒磨機(jī)低效運(yùn)行頻次;三是將棒磨機(jī)關(guān)聯(lián)信號(hào)接入“操作一張圖”,以精準(zhǔn)把控棒磨機(jī)啟停信號(hào),實(shí)現(xiàn)故障點(diǎn)位瞬時(shí)顯示,減少故障處理時(shí)間。關(guān)聯(lián)信號(hào)接入前后,該礦消除了以往崗位人員前往現(xiàn)場(chǎng)逐個(gè)確認(rèn)的冗長(zhǎng)環(huán)節(jié),有效降低了棒磨機(jī)啟動(dòng)時(shí)間。
主動(dòng)應(yīng)變求變,強(qiáng)化“能源管控平臺(tái)”管理。水廠鐵礦精細(xì)掌握“水廠總降發(fā)、用、消功率趨勢(shì)圖”的使用,通過對(duì)“羅水”“遷水”線路發(fā)電功率、用電功率、光伏消納功率的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與分析,來精細(xì)指導(dǎo)流程設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,不斷提高光伏消納率,降低電費(fèi)支出。
智“動(dòng)”省力
2024年,水廠鐵礦勞動(dòng)模式、生產(chǎn)組織、人力資源發(fā)生了較大變化,磁鐵礦石加工項(xiàng)目瞄準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)量大、頻繁需要人工操作的問題,持續(xù)開展課題攻關(guān),反復(fù)沖鋒解決難題。
針對(duì)產(chǎn)線除鐵器需要人工到現(xiàn)場(chǎng),頻繁手動(dòng)卸鐵費(fèi)時(shí)費(fèi)力的情況,該礦開展自動(dòng)化改造,將人工手動(dòng)操作升級(jí)為自動(dòng)運(yùn)行,以提高除鐵效果,減少崗位的勞動(dòng)強(qiáng)度,有效釋放人力。
針對(duì)產(chǎn)線電工有限,無法正常開展停送電交換牌手續(xù)的問題,水廠鐵礦規(guī)范集控室內(nèi)“遠(yuǎn)程停送電程序”操作,扎實(shí)推進(jìn)“電子停送電牌應(yīng)用”試驗(yàn),以技術(shù)創(chuàng)新的方式,提高人力資源使用效率。
針對(duì)投產(chǎn)初期U型倉(cāng)放料必須崗位人員現(xiàn)場(chǎng)操作的問題,該礦通過拓寬下料口、安裝傳感器、并入“一張圖”等整改措施,滿足給料的“單點(diǎn)式”調(diào)控需要。優(yōu)化后,該礦實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程控制的可視化、數(shù)字化、精細(xì)化,有效減輕了現(xiàn)場(chǎng)崗位的勞動(dòng)強(qiáng)度。
截至今年9月份,水廠鐵礦磁鐵礦石加工項(xiàng)目建筑砟、建筑砂生產(chǎn)分別完成超年進(jìn)度計(jì)劃6.11萬噸、14.54萬噸,而銷售完成量則分別超年進(jìn)度計(jì)劃6.2萬噸、19.86萬噸。水廠鐵礦的高價(jià)值建材產(chǎn)線打造正闊步前行,閃耀著“智造”之光。